四轮驱动创造昌河新速度昌河汽车九江

夜幕临近,华灯初上。走进昌河汽车九江工厂,只见厂区里灯火通明,员工们正脚步匆匆走向生产车间。仅仅只休息了30分钟,下午5时30分,新一轮的生产又开始了。自新产品进入量产爬坡阶段以来,昌河汽车九江工厂上下咬紧牙关,攻坚克难,拼尽全力完成“保、冲”的军令状目标。“5+2”“白+黑”,成为奋战在工厂生产一线干部员工的工作常态。

最终,昌河汽车九江工厂不负众望,在短短的17天时间内,便圆满完成了M70新车产量台的量产目标,单日最高台量亦突破台,创造了又一个昌河新速度,也为年划上了一个圆满的句号,交上了一份满意的答卷。

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“第一轮”:在质量爬坡中提升产能

一方面通过优化工艺,减少不必要的环节,提高生产效率;另一方面就是对生产线实施提质,提升产能。

自年11月M70量产进入“倒计时”以来,昌河汽车九江工厂加快新产品上市节奏,积极应对新车型M70车质量不稳定因素,全体员工齐心协力,克服重重困难,全力以赴打造精品车型,确保了新车型M70于12月13日在长沙车展首次亮相,抢战了市场商机。

为此,一场M70的质量攻坚战在昌河汽车九江工厂内全面铺开。

为提升产品质量,昌河汽车九江工厂从年10月开始,通过质量日清会、全员质量日讲评、北汽集团质量知识技能竞赛等一系列全员质量提升活动,不断强化着全员质量意识,“不将有问题的产品传到下一道工序”的理念与质量标准规范已融入到每位员工的血液中,全面助推了M70产品质量的提升。

同时,昌河汽车九江工厂进一步强化了工艺纪律的检查力度,制定了质量考核整改管理办法,使工艺与生产线达到更优匹配,达到质量和产量的双提升。

“譬如冲压车间,通过合理调整,增加工序料架,可以省出换模时间,原来一次打件,现在提升到一次打件;焊装车间则通过合理分布调整焊点的方式,将一些夹具分拆,个焊点调整为个,解决瓶颈点,原来一天生产50台,现在可以生产-台;涂装车间则通过设计开发新的涂胶工具、及时调整工位等方式,集中解决涂胶‘细脖子’问题,涂胶工位效率由7台/小时提升到了9台/小时;总装车间ABS油管安装工位管路连接复杂,通过调整装配工艺,并将部分装配内容分流的方式,有效节约单台生产时间50秒。”汽车技术处胡永红对各车间工艺优化情况了然于胸。

昌河汽车九江工厂从严把零部件质量入库检验关着手,将入库检验点前移,向成都蓝天、重庆熠美、昌河远翅、九江宏德胜派驻检验人员进行蹲点,将不合格品控制在供应商源头,提高了到货产品的合格率,有效降低了工厂的返工量,控制了不合格品流入生产线。

在采访中,一个设立在总装车间69号工位的质量看板引起了记者的注意,上面张贴着质量问题分析表,并罗列出近期出现的质量问题的TOP10。昌河汽车九江工厂围绕如何在现有零部件质量、现有白车身精度状况下提升整车一次下线合格率这个中心,开展了以班组为单位的质量提升活动,制定了质量通告、质量重点







































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